鐵礦廠生產(chǎn)循環(huán)水凈化系統(tǒng)的優(yōu)化改造
針對(duì)生產(chǎn)循環(huán)水濃度過(guò)高造成選礦生產(chǎn)嚴(yán)重制約的問(wèn)題,選廠首先進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)模擬試驗(yàn),在此基礎(chǔ)上結(jié)合現(xiàn)有凈化系統(tǒng)的實(shí)際情況,確定了對(duì)φ30m澄清池中心筒、溢流堰等進(jìn)行改造;同時(shí)選廠在絮凝劑種類、用量等條件試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,篩選出A#陰離子型高分子聚丙烯酰胺進(jìn)行了半工業(yè)試驗(yàn),同時(shí)提出并實(shí)施了加藥系統(tǒng)改造。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考察,在礦石性質(zhì)基本未變的情況下,生產(chǎn)循環(huán)水經(jīng)過(guò)3d的循環(huán)后基本穩(wěn)定,φ30m澄清池給水濃度由9.31%下降到3.50%左右,凈化水懸浮物濃度0.10%以下,絮凝劑用量基本穩(wěn)定在0.7g/m3左右。
生產(chǎn)循環(huán)水凈化系統(tǒng)改造后綜合精礦品位提高了0.50個(gè)百分點(diǎn),河南球磨機(jī)綜合尾礦品位降低5.00個(gè)百分點(diǎn),金屬回收率提高了15.20個(gè)百分點(diǎn),選礦比降低0.84。同時(shí),由于生產(chǎn)循環(huán)水凈化后流程中礦漿的含泥量大幅減少,使反浮選作業(yè)技術(shù)指標(biāo)得以優(yōu)化,反浮選精礦品位提高1.45個(gè)百分點(diǎn),反浮選尾礦品位下降了1.73個(gè)百分點(diǎn),為以后的流程優(yōu)化、提質(zhì)降尾奠定了基礎(chǔ)。
在原工藝設(shè)計(jì)中,三段磨機(jī)有效利用系數(shù)為0.95t/(h·m3),2008年2次氧化礦全流程考察中均發(fā)現(xiàn)三段磨機(jī)有效利用系數(shù)僅為0.395t/(h·m3),與設(shè)計(jì)比較差距較大,說(shuō)明三段磨礦能力富余很多。針對(duì)三段磨機(jī)過(guò)磨與能力過(guò)大問(wèn)題,公司經(jīng)多方論證,制訂出2個(gè)系列共用1臺(tái)三段磨機(jī)的改造方案,即只拆遷1個(gè)系列的三段水力旋流器組到對(duì)應(yīng)的另一個(gè)系列,顎式破碎機(jī)三段磨機(jī)排礦經(jīng)分礦后自流回本系列二段水力旋流器給礦泵池,不增加動(dòng)力設(shè)備。實(shí)施了三段磨機(jī)“二對(duì)一”改造后,三段磨機(jī)利用系數(shù)由0.39t/(h·m3)提高到0.91t/(h·m3),已接近設(shè)計(jì)水平;三段磨機(jī)礦石通過(guò)量提高到192.07t/h,與設(shè)計(jì)190.91t/h相當(dāng);單位容積通過(guò)量達(dá)到7.11t/h。另外,流程考查報(bào)告顯示,在磨礦處理量不降低的情況下,改造前后重選精礦品位、反浮選精礦品位相當(dāng),但中磁場(chǎng)磁選機(jī)尾礦品位、高梯度強(qiáng)磁選機(jī)尾礦品位和反浮選尾礦品位均有不同程度的降低,說(shuō)明隨著三段磨機(jī)處理量的提高,過(guò)磨現(xiàn)象明顯減少,選礦技術(shù)指標(biāo)得到了進(jìn)一步優(yōu)化,改造獲得成功。同時(shí),停止運(yùn)轉(zhuǎn)2臺(tái)φ3.6m×6m溢流型球磨機(jī)后,每年可節(jié)約鋼球2400t,節(jié)電180萬(wàn)kW·h,經(jīng)濟(jì)效益顯著。